201车间打赢瓶型改造攻坚战

栏目:职工园地 发布时间:2011-10-15
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本报讯(通讯员 王云飞)98日,201车间顺利完成由椭圆型向圆型瓶型的技术改造,当天生产的4批共12万瓶100毫升5%葡萄糖注射液成为公司第一批上市的圆型塑瓶产品。瓶型改造后,车间可以提高吹瓶的成品率,减少聚丙烯原料损耗及灭菌岗位定员,并降低了焊环岗位的劳动强度。

8月中旬,在吹瓶模具运到后,车间工作人员利用倒班时间更换了模具,吹制了部分圆瓶,在不同温度条件下进行了灌封试验,在灭菌后摸索出了合理的生产工艺参数,为瓶型改造工作设计了良好的工艺方案。为确保改造工作顺利进行,车间在8月底召开了车间班组长会议,就改造的细节进行详细研究,对各相关岗位所负责工作及安全注意事项提出了明确要求。改造前三天,车间领导与相关人员又进一步确定了改造计划。

9724时,车间夜班生产完毕。吕伟刚、王斌等车间领导立即与各岗位人员按照计划行动起来。吹瓶岗位人员拆卸旧模具,安装新模具,调整参数,吹制圆瓶,一步步有条不紊;灌封岗位人员调参数,设温度,洗瓶、灌装、焊盖,紧张忙碌。直到8日早上5时,装量合格的圆型塑瓶产品才完成焊盖。6时,吹瓶岗位白班的职工已经早早赶到岗位,再次开机调试,提前吹出了合格的瓶子等待生产。灌装开始后,大家遇到了小批量试验中没见过的问题,上瓶处掉皮带、传递夹手掉瓶子……一个个问题接连出现,大家紧张的调试了一遍又一遍,从断断续续的生产几分钟就停,一直到逐渐连贯生产10分钟、20分钟、一个小时,等到生产基本达到连续状态,已经是8日中午1230分,大家别说没有吃早饭和午饭,连水都没顾上喝一口。

在前段员工积极应对大批量生产中遇到的问题的时候,后段的灯检、焊环、包装等岗位员工在完成7日夜间生产产品的后续工作后,于8日上午9时按照预定计划行动起来。包装岗位的工作比较复杂,因为改圆瓶后贴签方式改变了,需更换贴签机。保全人员在7日的最后一瓶椭圆型瓶产品贴上标签后,马上断电,拆除旧贴签机。新贴签机的安装及单瓶贴签调试都比较顺利,但在连续贴签时遇到了难题,出签速度与出瓶速度不同步,要么连出两张标签,要么瓶子贴不上标签。岗位主操作手、组长和大组长一遍一遍用提前生产出的样品进行调试,岗位其他人员在机器后面积极寻找装箱的最佳方法,每人轮流练习。直到下午230分左右,贴签机终于能连续正常工作了,这时大家的肚子咕咕的叫了起来,才想到还没吃午饭。

981430分,201车间瓶型改造顺利完成,打了一场漂亮的攻坚战。